2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2005
全18件 (18件中 1-18件目)
1

船体上下に粘土で型を作ってをいたものにFRPを張り込む。ゴールデンウィーク間近であるのにまだまだ寒く、電器ストーブで乾かすハメに(^^); FRPの臭いに家中からブーイング・・・(^^#)
2004.04.30

海龍と平行してムスカのプラモをRC化しようと製作開始。これまた小さいプラモではあるがジュニア程小さくなく超小型の受信機&サーボで何とかなりそうな・・・まずはメカ室をどうするか?船体内部に一回り小さいボックスをFRPで作成しその中にメカを詰める。モーターは左右の足の部分に直接埋め込み2モーター仕様とし左右のモーターをコントロールすることにより旋回。潜航&浮上は後で考える事とする。 メカ室を作る準備。一回り小さくするので、粘土で形を整えフランジ部分は3mmのアクリル板で作成。ここにFRPを張り込んでいく。
2004.04.29

無謀にも40φのWTC(ウォータータイトシリンダー)にすることに・・・40φのアクリルパイプを買ってきて、これに合う栓をキャストで作成。Oリングでシーリングするのでメカ室の蓋をビス止めする方法より簡単にできる。(旋盤があればの話)先に作ってあったガスライターの仕掛けをドッキング。 で、こんな感じになります。右側のアクリルパイプの中に水が入ったり出たりすることになるんです。サーボ・ニュートラルで蓋が閉まっているので水は入ってこない(コップを伏せて水に入れてもエアーが抜けないので水は入ってこないのと同じ原理)サーボ・右でベントが開きエアーが抜けるので水が入って沈む。サーボ・左でベントが閉じ、同時にライターの弁を押しガスが噴出し水を排出し浮上。という事になります。
2004.04.28

ジュニアに続きフライングサブも何とか完成の域に到達したので、次からはガスボンベを背負った本格的なやつに挑戦!といってもガスライターを使った簡単なもので安く仕上げることを最大限に重視! てな訳で↑のような感じで作り始めました。
2004.04.27

送信機を水に突っ込むと言う前代未聞のドジを踏んでしまい落ち込みモード全開だったけど1日たったら送信機も使えるようになりラッキー(^^)/んでもって早速近所の池で走らせて見ました。 どうですぅ~ちゃんと潜っているのが分かりますかぁ?もちろんこの後ちゃんと浮いてきましたよ~。ただし全長が短く横広に加え左右のモーターの出力にバラつきがあるので真直ぐに走らせるのは至難の業でした。(^^);
2004.04.26

とりあえず完成いたしました。 今日は神奈川の追浜でRC潜水艦の走行会がありました。ジュニア707とフライングサブを持ち込んでちゃんと走るか確認したかったのですがジュニアを走行中にドジって送信機を水に突っ込んでしまいフライングサブの走行ができなかったぁ~!
2004.04.25

メカボックスをこのまま載せてもスクリュウの水流が乱れるだろうから簡単なダクトを作成する。 こんな感じですが、上手くいくだろうか? んで合体させるとこんな感じになりました。
2004.04.24

新設したメカボックスの詳細です。真ん中にあるのは、お決まりのスラスター用モーターでその下にあるのがサーボアンプです。ニュートラル調整できるようボリュウム抵抗も残してあります。左上の電池ボックスの下に隠れているのはアンプです。実際にはこの上にもう1個の電池ボックスと受信機が乗っかる形になります。 この形にした時はニッケル水素ではなくアルカリ乾電池4本の6Vで・・・と思っていましたが全てのモーターを回すとすぐにオートカットが効いてしまい上手くいきませんでした。原因が分からないままニッケル水素の7.2Vにした所上手くいきましたので、きっと6Vでは電圧不足だったのかも知れませんがハッキリした原因は今でも分からずじまいです。まあ、今のところちゃんと動いているんでよしとするか^^;
2004.04.23

やっとこサここまで来たのに問題発生(TT)!何が問題かと言いますと・・・1.モーターが非力すぎて潜航するだけの推力が無い!2.左右の推力を切り替えるためマイクロSWをサーボで操作しようとするとノイズで誤動作してしまう!3.メカの搭載スペースを多くとろうと六角形にしたけれどデッドスペースが多く意味が無かった!ってな訳で急遽変更(^^);するハメに・・・そんでもってこれが変更後です。 変更点は・・・ほぼ全てです。1.非力なモーターはミニッツ用に変更、ついでにギヤを廃止してスクリュウをダイレクトに接続。2.推力の左右の切り替えはアンプを2個使いミキシングにより前進と左右の切り替えを行えるようにした。3.六角形はやめて普通の四角形にすることにより小さいけどスペースを最大限に利用できるようにした。モーターが半分水没する形になってしまうがシリコンでコーキングして防水をする。ためしにこのメカボックスだけで走らせて見たら結構速く、いい感じでした。
2004.04.22

モーター等苦労の末に全体の確認ができるようボディの上に並べて見ました。 おおよそこんな感じ・・・?あとはここに電池&受信機が入るかどうか?が問題である。ちなみに、サーボは1個は推力の左右切り替えよう、もう1個は念のためのエレベーター用です。
2004.04.21

どんなモーターを使おうか???電源は単4型のニッケル水素800mAを予定しているのであんまり大きいモーターでは消費電流も大きいし長時間遊べない。予算の関係もあり手元にあったキャラメルモーターを使うことにする。ただし、このモーター、シャフトが一般のモーターより細くギアの選定に一苦労。 スクリュウは戦艦のプラモから反転する2組を拝借。モーターシャフトが細いので市販されているギヤボックスが使えず自作するハメに・・・
2004.04.20

まずはメカをどうするか?海外のサイトを見るとラダー&エレベーター仕様やスラスター仕様はたまたフルスクラッチでガス式の本格的なものまで色々!悩んだ末、いいとこ取りで推力切り替え&スラスター使用に決定。 とりあえず、こんな感じ(^^)?真ん中にある立っているモーターがスラスター用でサーボアンプでコントロールするようになってます。日記では全て書けませんがここまで来るのにサーボを3個もバラしちゃいました。(^^);そんでもって下にあるアンプでスピードコントロール。マイクロSWは推力の左右切り替え用。サーボは現段階で最小のクウィック製です。
2004.04.19

ジュニアが一段落したので。今日からフライングサブのRC化に挑戦。('-'。)(。'-')。ワクワクしかし、この模型メーカーは申し上げませんが隙間がいっぱい(^^;) こりゃ~パテうめが大変だぁ~。
2004.04.18

操縦が難しいけれど、とりあえず潜ってんでもってちゃんと浮かんできました!大成功・・・キタ━━━━ヽ(*゚∀゚*)ノ━━━━!!!
2004.04.17

塗装終了後の完成体です。ちゃんと走るか楽しみです!
2004.04.11

半分プラサフが終了しました。プロペラいい具合でしょ??(また自己満・・・)ちなみに隣にあるちっこいのが、プラモのジュニアです!以上!!
2004.04.10

プロペラもできたことだし、全体のプロポーション確認のために、組み立ててみました。 え~・・・艦橋のキャノピーがまだできてないけど、かっこよく仕上がったと思われる(自己満^^;)次は塗装だ!!以上!!
2004.04.04

肝心のプロペラ作成を開始!!!!!ヾ(〃^∇^)ノキャストで作った部分に飛行機用のスピンナーを少々手直しして合体。゜+.ヽ(*´∀`*)ノ゜+.゜う~ん・・・それらしくみえてきだでしょ??これに、可変ピッチ可能なようにビスの先端に真鍮板の切ったやつをくっつけて、本体にねじ込む!う~~んばっちし(キモ
2004.04.03
全18件 (18件中 1-18件目)
1


